品牌 |
马钢 |
型号 |
5 |
生产方式 |
热轧 |
材质 |
Q235 |
厚度 |
500-700mm |
宽度 |
1500mm-1800mm |
长度 |
7000mm-7500mm |
抗拉强度 |
420MPa~540MPa |
加工服务 |
深加工 |
执行标准 |
国标 |
质量等级 |
A级 |
加工定制 |
是 |
是否进口 |
否 |
断面收缩率ψ(%) |
55 |
伸长率δ5(%) |
25 |
屈服强度 |
455 |
用途 |
通用 |
重量 |
21kg |
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8K03777、8K03778、8K03779在LF炉冶炼情况。根据炉的冶炼经验,在以下3炉钢冶炼过程中,对LF炉深脱硫工艺进行优化,当热力学达到要求,即满足脱硫要求的高碱度、高温度、大渣量、低氧化性时,开大底吹氩气(850标准升每分钟),强化动力学条件,搅拌6分钟左右时取样,硫含量全部进入目标要求。
工艺优化后,LF炉操作趋于流程化,过程控制平稳,集中热力学与动力学条件进行强力脱硫过程中,钢水中硫含量降低明显,能够满足耐酸管线钢的超低硫冶金控制工艺要求。
LF炉脱硫综合分析。依据8K03776、8K03777、8K03778、8K03779四炉钢现场冶炼情况及取样结果,对安钢二炼轧厂150吨LF炉深脱硫工艺分析如下。
温度:四炉钢脱开始时温度分别为1657摄氏度、1638摄氏度、1612摄氏度、1641摄氏度。炉经过调整LF炉底吹氩气流量,强化脱硫动力学条件后,脱硫值进入目标,但此时温度偏高(高时达1698摄氏度),加剧了钢包、电极等材料的侵蚀程度;后3炉脱硫比较平稳,特别是8K03778,温度相对较低(脱硫开始时温度1612摄氏度),温度仍能满足LF炉深脱硫的温度条件,同时由于温度相对较低,对钢包、电极等材料侵蚀相对小,有利于安全生产。
从表7可以看出,四炉钢脱硫时的渣量大致相同,出钢量按平均142吨计算,从转炉出钢采用石灰改质及LF炉造渣深脱硫,石灰总加入量(包括顶渣、批及批渣料)平均为1800千克/炉,约12.7千克/吨钢,精炼剂为300千克/炉,约2.06千克/吨钢批渣料主要用于脱硫后稀释渣中硫含量,防止回硫。氧化性:四炉钢在脱硫前均提前喂入铝线进行深脱氧,取样分析四炉钢脱硫前铝含量均在0.030%~0.040%,说明铝控制在0.030%~0.040%时,能够满足LF炉深脱硫工艺的低氧化性要求。动力学条件:8K03776因动力学条件不足,次脱硫没有达到目标要求,经氩气流量调整(由300标准升每分钟增加至850标准升每分钟)后,再次脱硫,钢水中的硫下降明显,效果显著。由此分析可知,当热力学条件满足后,增强钢水搅拌强度,强化动力学条件是LF炉达到深脱硫工艺的必要条件。
LF炉深脱硫工艺小结。在耐酸管线钢冶金控制工艺中,LF炉实现深脱硫工艺的条件为:转炉粗钢中硫含量[S]≤0.005%;脱硫温度≥1610摄氏度;脱硫时渣量分别是石灰为1800千克/炉(约12.7千克/吨钢),精炼剂为300千克/炉(约2.06千克/吨钢);脱硫前钢中铝含量[Al]为0.020%~0.050%;碱度R约为5.0;动力学上,在条件允许的前提下尽可能提高搅拌强度,推荐氩气流量为850标准升/分钟。
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